2014年6月,pt真人电子官网天津公司埃及GOE生产总包项目又创下运营总包以来新的生产记录,在没有天然气,使用重油作为燃料煅烧的情况下,生产熟料30.52万吨,1#窑运转率为99.4%,2#窑运转率为100%,出窑熟料强度、出厂水泥安定性及强度合格率等指标均达100%。
2014年以来,埃及外部局势不稳,天然气供应时断时续。从4月份至今,现场一直使用重油煅烧。重油系统作为备用系统长期没有使用,系统稳定性较差,故障频繁,导致窑系统工况较差,产量提升空间受到限制。此外,埃及能源紧张导致供电量趋紧,现场经常限电停磨,生料均化库库位长期偏低,石灰石品质波动,造成出磨生料质量不稳定。
进入6月份,高温酷暑天气更加肆虐,每天平均温度基本上保持在35°C,午间实测地表温度有时高达50多度,窑筒体附近温度高达70°C左右,加之时有沙尘暴侵袭,给现场设备带来了很大的隐患和极大的考验。
面对这些困难和考验,埃及GOE生产总包项目部管理团队审时度势,因地制宜,各司其责,带领全体员工迎难而上。项目部加强和业主的沟通与协调,严把生产过程中的管控以及生产平衡预算,按照月初制定的工作任务,稳步推进并及时跟踪,确保月底目标的完成。同时,项目部还加强检查、督促和过程控制,组织开展了丰富多彩的“安全月”各项活动,不断增强项目员工的安全意识和自我保护能力,确保人身和设备安全,使项目现场6月份无一例安全事故发生。
由于用重油和天然气煅烧的配料有一定差别,加上重油系统作为备用系统很少使用,初期使用时产量总达不到理想状态。针对这一问题,项目工艺部门认真对比,不断摸索,逐渐总结出了使用重油煅烧的合理生料控制指标。针对用重油煅烧存在的火力不集中、二次风温低、易结后圈及预热器易结皮等问题,项目生产部通过召开技术交流会和生产协调会,集思广益,不断优化工艺参数,最终使问题得到了解决。
针对高温天气的特殊阶段,电气部加强对机电设备运行状态监控的同时,重新优化了人员配置,对重点机电设备采取专人专管,对几台温度比较高的设备,协调设备部通过增设降温设施,加装隔热层,增强空气对流等手段,确保设备安全稳定运行。重油系统存在高、低压泵跳停频繁,油压不稳,油温波动大的问题,电气部技术人员蹲守现场仔细观察,边查资料边调校,对系统连锁进行修整,不断优化现场调控参数,终于突破瓶颈,使问题顺利解决,为窑的正常煅烧提供了可靠保障。
工艺和重油系统存在问题的全面解决,打破了使用重油产量始终不能达到高产的“魔咒”。
6月的埃及,骄阳似火,热浪扑鼻,空气中弥漫着烧焦的味道,设备部维修人员每天利用中班限电的机会,钻到磨机内部进行日常维修,磨内的高温加上电焊火花的所产生的高温气体让人难以忍受,但他们无怨无悔, 20分钟换一轮换。为保证磨机的安全运行,他们衣服干了又湿,湿了又干,两个月来天天在汗水中度过。
为了确保窑系统的高效稳定运行,窑系统的巡检人员,在70多度的高温下坚持巡检,他们个个脸上烤得脱了皮,但仍然无怨无悔。
后勤部门针对酷暑天气也采取了一系列措施。食堂每天中午熬制绿豆汤,每周给员工准备西瓜等防暑降温食品。卫生室购买了部分防暑降温药品,加强营区卫生整治,开展灭蚊灭蝇活动,及时修复或更换员工宿舍的故障空调。
正是全体员工用汗水和艰辛,用智慧和果敢,确保了6月份生产目标的圆满完成。项目部将再接再厉,为全年生产任务的完成继续不懈努力。